他们是一群敢于有梦敢于追梦勤于圆梦的年轻人。他们中有能撑起半边天的女中豪杰、有浑身充满干劲的刚参加工作的初生牛犊、有满脑子奇思异想的创新小天才、有技艺超群的检修小能手、有学识渊博的技能工匠。他们就是勇于创新、善于思考、踏实肯干的重庆大唐国际石柱发电有限责任公司高一搏团队,曾获得重庆分公司“创新文化样板间”“工人先锋号”等荣誉称号。近日在重庆分公司青年“五小”创新晒竞赛中,他们的作品“灰库自动化改造及漏灰治理”,从17个项目中脱颖而出,勇夺第一名。
建立项目的初衷是改善灰库扬尘,团队多次观察灰库卸灰现场,了解灰库汽车散装机系统工作流程,最终确定了问题症结。原粗细灰库有三个同样的汽车散装机系统,皆为手动控制,在卸灰时,需要两人分别在灰库一楼二楼沟通配合完成。由于现场噪音大,二楼卸灰工人并不能得到一楼司机通知及时操作,造成大量灰泄漏,导致扬尘超标,另外汽车散装机系统的手动控制歩序复杂,并且手动不好掌握时间间隔,存在误操作风险。三个汽车散装机系统需要6人操作,是一种人力资源浪费。为此他们提出了改造计划:实现灰库汽车散装机系统自动控制。
项目改造的第一步就是确定汽车散装机工作流程,以此编写PLC自动控制语言。灰库汽车散装机系统由布袋除尘器排尘风机、脉冲振打器、电动给料机、进料气动球阀、出料气动球阀等设备组成。虽然系统设备繁多,卸灰工序复杂,但团队成员精通PLC控制语言,编写程序并没有耗费太多时间,具体时间参数经过调试也能很快确定。但难点是几乎没有机会调试!当时,机组运行,卸灰任务重,不能影响手动卸灰。团队只能利用晚上不卸灰的空隙,利用库房现有的备件,在手动控制箱内搭建临时调试模块,常常调试到深夜。终于经过几个夜晚的调试,团队确定了整个系统的施工改造方案:利用库房现有的PLC控制模块搭建一个灰库汽车散装机系统控制中心,并在三个灰库一楼分别增加具备指令输入、就地设备状态反馈指示和急停功能的操作盒,实现卸灰人员一键卸灰,并能及时掌控设备运行状态。
确定方案之后,团队一鼓作气,立马进行了施工。施工的第一步就是搭建控制中心的“血管”—敷设电缆。要实现三个汽车散装机的自动控制,需要敷设近300米的电缆,他们在电缆桥架上“摸爬滚打”,在灰库一楼二楼来来回回数十遍,但从不曾抱怨。他们怀着对最终成果的期待,在漫天尘土里互相加油打气、苦中作乐,终于搭建好了控制网络。接下来就是安装“大脑”—控制中心,除了安装PLC控制模块外,增加两个220V转24V开关电源,这样就能将引入操作盒的电源全部转换成24V电源,降低卸灰人员触电风险。由于缺少24V指示灯,也没有便携简易的操作盒,在方案确定下来后团队就立即自费,找到代工店铺用自行设计的图纸量身定做操作盒,最终没有耽误工期。加上调试,整个项目施工耗时7天。短短7天,团队就实现了汽车散装机系统的自动控制!但这并不是结束,改造之后,团队多次检测灰库扬尘浓度,总结经验。他们发现在卸灰初期,扬尘浓度较大,又提出了关闭汽车观察门的建议。利用加装手动截止阀、加装电动给料机变频器等措施限制卸灰速率,从而降低扬尘浓度。
灰库自动化改造及漏灰治理项目利用PLC可编程控制系统实现了灰库汽车散装机系统一键启停,提高了设备自动化控制性能,缩短了设备的故障率以及输灰时间,每年节约劳动成本约25万元。扬尘明显减少,改善了环境空气质量,降低了员工职业病风险,提升了员工工作的幸福感。
高一搏团队一直勤勤恳恳兢兢业业、致力于用小改小革来解决设备的疑难杂症,用创新的思路先进的技术为检修提供便利,为企业创绩增效。他们与时俱进,开拓创新;他们深信一分耕耘,一分收获;他们相信以梦为马,注定不负韶华。